中新网甘肃新闻6月8日电(田玲)在轰鸣的电解车间里,在成排的电解槽之间,一个身影每天穿梭其中,步履不停。他是赵伟,白银有色集团股份有限公司铜业公司电解车间的电桥班组长,一名扎根一线的电解精炼工。他的工作,是将粗阳极铜通过电解,转化为纯度极高的阴极铜,并在这个过程中提取其中的贵金属。这看似简单的一句话,背后却是日复一日的坚守、攻坚克难的智慧和对极致品质的追求。
“我们的工作难点,主要在于阴极板的修复和短路的处理。”赵伟开门见山地说。短路是电解生产中的“大敌”。短路率过高,会直接导致阴极铜的品级率和质量大幅下降,产品单重从标准的156千克可能骤降到140多千克,产品的纯度、化学成分和物理性能都会受到严重影响,产量与达标率双双告急。
面对这一顽疾,赵伟没有退缩。他带领班组成员,对每一块阴极板进行细致入微的“体检”。那是一段啃硬骨头的日子:连续70多个小时,对800多块阴极板一块一块地检测、分析,再针对性地修复。这是一场需要耐心与技术的马拉松。功夫不负有心人,经过这场艰苦的“战役”,车间的短路率从原来的1.5%直线下降到0.5%以下,阴极铜的品质和产量得到了有效保障。这不仅仅是数据的改善,更是赵伟和团队汗水与智慧的结晶。
赵伟不仅是一个能吃苦的班组长,更是一个善于思考、勇于创新的“车间发明家”。生产中遇到设备与工艺的局限,他从不抱怨,而是带着大家一起想办法。
“当时我们的生产工具和吊具有了局限性,我就凭着多年积累的经验,带着班组对阳极吊具和一些简易工具进行了改造。”赵伟回忆道。这些源于一线实践的“小改小革”,看似不起眼,却极大地提升了生产效率,优化了工作流程,实实在在地减轻了工友们的劳动负担。
在贵金属提取方面,面对阳极泥回收率不高的问题,赵伟敏锐地发现是新设备不适应当前的系统。他果断向领导建议,重新启用传统且稳定的压力机压滤机过滤法,并亲自主导了“拆新建旧”的改造工程,将旧设备完美适配到新系统中。这一改造立竿见影地提高了阳极泥和贵金属的回收率,为公司创造了可观的经济效益。
这种创新精神体现在每一个细节。在调试新天车时,为了让它与槽面定位精准匹配,赵伟和团队在不影响正常生产任务的前提下,连续七天,像做科学实验一样,每走一步就修改一个数据,固定一个环节再进入下一个。七天的数据改动,最终换来了天车走位、定位和移位的完美配合。他笑称,自己的工作有时就像个实验室研究员,每一步都需要严谨的记录和反复的验证。
工作虽然辛苦,但赵伟的成就感是实实在在的。“我们生产的阴极铜,下游商家评价很高。比如他们用来拉制超微型电磁线,那个线细得像头发丝一样。如果我们的铜延展性、纯度或者杂质含量稍微差一点,人家拉丝就会断丝、断股。”赵伟自豪地说,“但我们的铜,延展性、导电性、纯度都特别达标,下游客户对我们非常认可。看着我们的产品像自己的孩子一样,被大家称赞,那种感觉真好。”
这种自豪感也来自同行的尊敬。赵伟曾到全国许多同行业企业交流,每当他说出自己来自白银公司,对方都会竖起大拇指。“好多同行都说,白银公司是全国铜行业的老大哥、老师傅。他们对我们的操作法、先进管理经验都特别认可,在互相学习中,这种认可让我们感到非常荣幸。”这份行业标杆的荣誉感,是赵伟和团队精益求精的最大动力。
在新电解车间投产的关键时期,需要对所有槽子和管道进行打压试压。为确保万无一失,赵伟带着班组成员连续三天三夜连轴转。他们对每一个部位、每一个法兰、每一个阀门逐一检查,确保没有任何一个漏点,任何一个环节都不出错。这种高强度、高责任心的奋战,是他工作中印象深刻的片段,也是一名基层带头人责任担当的缩影。
“我工作的信条就是‘独木不成林,单曲难成曲’。”赵伟反复强调团队的力量。他感谢每一位班组成员的付出,正是这支团队的巨大合力,才确保了艾萨法系统等重大项目的成功实施。
前两年新电解投产通电时,遇到槽面短路多等不良现象。赵伟在那几天里,每天坚持工作到晚上六点多,积极查找短路多的原因,制定措施,通过精确操作来减少短路,解决了那一时期的所有问题。“赵伟对科研和工作的积极性非常强,真正做到了‘爱一行,干一行’。”电解车间生产副主任李学国说。
从处理一块阴极板,到攻克一个技术难题,再到赢得整个行业的尊重,赵伟用他的实干、创新和坚守,在平凡的电解车间里,书写着不平凡的匠心故事。他和他带领的团队,正如一块块高纯度的阴极铜,经过千锤百炼,最终闪耀出夺目的光彩。(完)
