中新网甘肃新闻12月29日电 (张法世)截至12月22日,中国石油长庆油田第二采油厂常规措施和小型解堵措施累计增油8.76万吨,目前超产2.36万吨;预计12月底增油量达到9.0万吨,届时将实现全年超产2.6万吨,达历史之最,为实现“跨越400万”目标注入强劲动力。
今年以来,该厂围绕年度任务目标,坚持先算后干、效益排队理念,遵循地质工程一体化、技术经济一体化原则,抓实选井选层、工艺优化、过程管理、效果分析四个环节,推行“油藏需求项目池”管理模式,以“调渗流、补能量、压新缝、扩水驱”为切入点,加大宽缝压裂等瓶颈技术攻关,措施效果效益稳中有升。全年油井措施挖潜506口,其中常规措施333口、小型解堵173口,常规措施有效率达到90.8%,同比上升0.2%,单井日增油0.96吨,同比提高0.02吨,产出投入比由1.3↑1.32,吨油措施费由1401↓1388元/吨,实现效果效益双提升。
“中高含水井控水增油效果明显、西峰长8层压裂增产工艺取得新突破、纳米转向分流酸解堵效果显著、低成本小型解堵效益持续提升。”谈到今年的措施亮点时,工艺研究所增产技术室主任张争说:“面对低产井、中高含水井等开发难题,组建措施增产攻坚团队,实施‘一井一策’精准治理模式,推动一批‘骨头井’变身增产‘潜力股’。”
随着油藏开发时间的延长,水驱开发矛盾日益突出,含水率快速上升、产能大幅递减等开发难题逐渐显露。该厂坚持“一井一层一工艺”储层改造思路,立足油藏需求,动态分析与静态评价相结合,综合考虑油藏构造特征、剩余油分布、储层物性、井筒状况及经济效益等关键参数,结合油藏矛盾及历年效果,持续优化推广成熟适用技术,加快试验技术定型,重点开展蓄能多级暂堵压裂、中高含水井控水增油等4类新技术试验。2025年,在西峰长8等23个重点油藏实施268口,单井日增油达到0.97吨。
针对中高含水井,该厂优化选井思路、堵水材料及施工参数,形成化学堵水、调堵压裂等三项技术,初期单井日增油1.65吨,综合含水下降26.6%,控水增油效果显著;针对西峰长8连片低产井,坚持压、驱、堵、分思路,重点试验宽缝压裂、蓄能多级暂堵压裂等5项技术,多技术集成应用效果明显提升,实现增产由重井数向重质效转变;围绕隔夹层发育定向井、多喷点水平井笼统酸化均匀布酸难度大问题,依托油气工艺研究院技术支撑,试验纳米转向酸深部解堵25口,单井日增油1.21吨,产出投入比达到1.8,效果效益显著;针对堵塞井,形成四位一体组织模式,实现低成本小型解堵措施的规模应用,2025年实施173口,预计年增油2.6万吨,产出投入比提升至9.2,降控年自然递减1.2%。
同时,该厂持续强化措施过程管控,坚持项目化运行,狠抓四优化、四严格,形成日跟踪、周通报、月考核管控机制,运行效率大幅提升,占井周期缩短1.5天,油井单井生产时率上升5天。依托厂级三级监督体系,重点抓实三项管理,坚持四不准原则,一次性施工成功率达到98.5%,实现重点工序监督全覆盖,现场质量受控运行;通过严格队伍资质审查准入、开工令签发和日常监督检查等措施,开展为期100天的《井下作业百日专项整治行动》,井控工作逐步规范,全厂井控安全平稳有序。
在措施井生产管理上,强化日常单井效果跟踪,定期分析评价单井效果,对产量波动较大的井及时与作业区对接,制定下步对策和意见。技术人员深入一线生产现场,加强措施重点工序现场监督和生产资料核实,系统优化生产参数和井筒配套,有效保障了措施工作的高质高效运行和增油目标的实现。
在此基础上,邀请油气工艺研究院技术专家围绕“油藏开发特征、重复改造技术概况、重复改造关键技术进展、压裂施工过程及质量管控”四个方面进行不定时培训,进一步提高该厂技术人员业务水平,为丰富措施增产工艺起到了积极作用。(完)
